瑞百利一窯四線利用換產(chǎn)完成半坯磚生產(chǎn)
空心磚半坯屬于深加工需用半成品,主要是為了對產(chǎn)品內(nèi)表面進(jìn)行噴繪、鑲嵌等工藝深加工,使產(chǎn)品更加美觀。因其外觀靚麗,形式多樣,深受廣大客戶青睞。
11月份,一窯四線接到了生產(chǎn)任務(wù)——生產(chǎn)鉆石花紋半坯磚。為保證生產(chǎn)順利且高效,車間提前召開內(nèi)部會議,并將人員進(jìn)行細(xì)致分工。
考慮到生產(chǎn)前后準(zhǔn)備時間對生產(chǎn)的影響,最終車間安排到第四條生產(chǎn)線進(jìn)行生產(chǎn),并將半坯生產(chǎn)時間安排在四線1995型磚換產(chǎn)標(biāo)磚時進(jìn)行。
根據(jù)生產(chǎn)計劃,16日上午9點30四線完成1995產(chǎn)品的生產(chǎn)任務(wù)。車間利用換產(chǎn)時間,進(jìn)行了1980半坯生產(chǎn)任務(wù)。
本次半坯生產(chǎn)由三組十五個人員交替負(fù)責(zé)半坯運輸,兩人負(fù)責(zé)對不合格半坯剔除,另外由兩人完成熔機上下托盤更換,并對熔機裝入、取出進(jìn)行一次保養(yǎng),與半坯生產(chǎn)同步進(jìn)行。
生產(chǎn)共進(jìn)行了2小時,運行機速保持平穩(wěn),共計生產(chǎn)2050塊半坯,成品率為77.65%,其中包含壓機模具更換時間,當(dāng)日四線成品率保持在95%以上。
半坯生產(chǎn)和換產(chǎn)同步進(jìn)行屬于首次,也是操作模式的一次革新。本次換產(chǎn)停機時間僅消耗了壓機模具更換過程的40分鐘左右,節(jié)省停機時間1.5小時左右,提高了綜合成品率,同時降低了單位成本。
從近兩年的半坯磚生產(chǎn)中,四線進(jìn)行了多次革新,如拾取工具改進(jìn)、人工拾取半坯及利用換產(chǎn)進(jìn)行半坯生產(chǎn)的操作模式。通過逐步革新,完善操作技巧,使成品率由不足70%,提高至現(xiàn)在的80%左右,而且合理統(tǒng)籌半坯生產(chǎn)時間,進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本。
董保山
添加時間:2018-04-20 瀏覽次數(shù):1909
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