藥玻一車間改變操作方式提質(zhì)量
藥玻公司一車間二號機主要以生產(chǎn)30-50克左右的甲油瓶為主,隨著市場形勢日益嚴峻,客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的要求也越來越高。
近期,針對二號機產(chǎn)品碰口、碰絲缺陷比例偏高質(zhì)量反饋,車間進行了深入分析,這兩種缺陷的產(chǎn)生,主要是在產(chǎn)品出爐過程中造成。自二號機生產(chǎn)日化瓶以來,藥玻一車間一直延續(xù)著以前的生產(chǎn)方式,產(chǎn)品退火完成后,通過窯頭安裝的簸箕滑落裝到鐵框中,然后運往一樓進行檢驗裝箱,在通過簸萁裝框過程中造成了批量的碰口碰絲缺陷,由于碰傷痕跡很小,正常裝檢時很難發(fā)現(xiàn)剔除。
為了解決這一難題,車間幾次改進簸萁,效果都不理想。通過反復研究實驗,最后決定拆除固定簸萁,改用小簸萁,有出爐工手拿簸萁在網(wǎng)帶上直接搓起產(chǎn)品,然后順勢倒入框中,這樣能保證80%以上的產(chǎn)品都是瓶口向上平鋪在筐中,碰口碰絲缺陷大幅減少,出爐操作方式改變后,包裝工裝檢難度大大降低,減少了大量的翻箱次數(shù),有效提高了包裝工的工作效率,同時滿足了客戶質(zhì)量需求。
楊金惠
添加時間:2017-02-10 瀏覽次數(shù):1828
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