藥玻二車間集思廣益解決硫磺煙氣問題
因生產(chǎn)需要,藥玻二車間西林瓶退火窯中添加硫磺燃燒工藝,造成車間煙氣量過大,成為困擾西林瓶車間一大難題。為解決煙氣問題,車間嘗試了許多辦法、采取了多項(xiàng)措施,均沒有徹底解決問題。
針對硫磺煙氣大問題,藥?偨(jīng)理何軍非常重視,經(jīng)常在車間煙氣大時(shí)親臨現(xiàn)場,與車間相關(guān)人員一起分析原因,尋找解決辦法。經(jīng)認(rèn)真觀察,發(fā)現(xiàn)當(dāng)氣壓低煙囪抽力小時(shí),煙氣主要通過以下兩種方式擴(kuò)散:一是通過行列機(jī)與包檢之間隔斷的篩網(wǎng)縫隙。二是通過退火爐向爐尾方向的自然抽力。因此何總要求在不影響退火工藝的情況下試著去掉隔斷篩網(wǎng),用彩瓦進(jìn)行密封處理;將退火爐爐尾閘板固定并用不銹鋼板重新進(jìn)行密封固定處理,減少煙氣流向爐尾的可能。以上工程如外協(xié)完成,所需費(fèi)用較高。為了降低成本,車間經(jīng)過反復(fù)試驗(yàn)、精心組織、認(rèn)真準(zhǔn)備,克服了高空、高溫等一系列不利條件,利用廠區(qū)廢舊材料組織車間維修人員自行完成了以上兩項(xiàng)整改。經(jīng)過近一個(gè)月的跟蹤觀察,車間煙氣情況得到了有效遏制,現(xiàn)場工作環(huán)境明顯改善,基本解決了多年來現(xiàn)場硫磺煙氣大的難題。
高金選
添加時(shí)間:2015-08-06 瀏覽次數(shù):2082
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