裝飾公司成功生產(chǎn)半坯異形磚
根據(jù)市場需求,裝飾公司計劃生產(chǎn)一批半坯異形磚,公司異形磚生產(chǎn)通常由一窯四線。一窯四線接到任務后改變生產(chǎn)計劃,決定提前利用一線由190×95異形磚換為190×80的時機生產(chǎn)半坯異形磚。
半坯異型磚的生產(chǎn)難度大,成品率低。過去主是由人工操作,用2米多長的工具將磚一塊一塊由一號網(wǎng)帶取出再放到大網(wǎng)帶上。中間間隔5米左右,放置不好,極易造成成片的磚倒塌,對成品率影響很大。
每次生產(chǎn)半坯異形磚時,車間都對取磚,取出、放置半坯異形磚的方法進行改進。在不斷的摸索過程中,積累了豐富經(jīng)驗。這次生產(chǎn)半坯異型磚,為提高成品率,根據(jù)以往用工具取、放磚速度慢,放磚時易造成磚倒塌,玻璃磚缺陷多的實際情況,一窯四線轉變思路,大膽嘗試,拋棄工器具取磚的工作模式。組織車間力量,由人工用石棉手套直接取、放半坯異型磚。
5月8日,車間組織了由車間主任、工段長、維修電鉗工組成的15人的隊伍,分成三個組,穿戴好勞保用品。另外安排3名鉗工對熔機設備進行換產(chǎn)維修,并做好前期準備工作。10:40分,半坯異型磚生產(chǎn)開始,5個人依次用石棉手套取出發(fā)紅的玻璃磚,快速的走到大網(wǎng)帶跟前,一塊一塊的放置好。快速的回身走到1號網(wǎng)帶前繼續(xù)取磚,F(xiàn)場忙碌走動的5個人,隨著大網(wǎng)帶的緩慢轉動,異形半坯轉一排排整齊的進入退火窯。
由于取、放磚時玻璃磚的溫度在600-700℃,玻璃磚托在手中不僅要注意安全還烘烤著身體,放置幾塊磚就需要更換石棉手套,流磚的熱度透過線手套將手烤紅,汗水順著臉頰往下。大家擦把汗水繼續(xù)勞動,隨著時間的推移,各組的輪換緊張有序的進行中,半坯異型磚一排排整齊的進入退火窯。
經(jīng)過5個多小時的堅持努力,順利完成了5500塊半坯異型磚的生產(chǎn)任務,成品率為85%,較過去成品率有了一個大的提高。不但如此,生產(chǎn)時間也縮短了一半。車間全體人員用實際行動鑒證了轉變工作思路所取得的顯著效果。
張全勤
添加時間:2015-07-17 瀏覽次數(shù):2239
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