密切關(guān)注 縝密分析 解決產(chǎn)品質(zhì)量缺陷
——裝飾制造二部千方百計解決氣泡問題
玻璃產(chǎn)品中出現(xiàn)氣泡是一種比較明顯的質(zhì)量缺陷,在質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中明確了相應(yīng)的判定標(biāo)準(zhǔn)。但是,為了進一步提升產(chǎn)品質(zhì)量,提高產(chǎn)品競爭力,內(nèi)部質(zhì)量要求更是嚴(yán)格。
4月2日,裝飾制造二部二線產(chǎn)品中出現(xiàn)密集的微氣泡,不能達到質(zhì)量要求。車間領(lǐng)導(dǎo)組織人員進行分析,并根據(jù)以往經(jīng)驗形成解決方案。
考慮到出料量大于現(xiàn)在的熔化率,造成氣泡在玻璃液中沒有充分析出,針對這個問題,首先降低了二線機速,降低出料量,但效果不明顯。
再考慮到料道溫度不均衡,破壞了料道中玻璃液的平衡,造成二次氣泡的產(chǎn)生,對各區(qū)溫度進行紅外線觀察,與控制儀表顯示值基本一致。且通過觀察孔發(fā)現(xiàn)料道中的玻璃液中,沒有明顯的氣泡出現(xiàn),排除了此類問題。
另外考慮到料道內(nèi)落入雜物,與玻璃液混合后,造成氣泡的析出。根據(jù)這個原因,安排成型人員進行了多次停機放料、調(diào)整轉(zhuǎn)筒速度等,也沒有起到作用。
車間主要負(fù)責(zé)人及當(dāng)班值班長全部集中到二線成型控制室,針對這個問題,進行了一次深入討論。根據(jù)實際的情況,排除了料道前端產(chǎn)生氣泡的因素,主要將精力集中在低溫區(qū)及料盆位置,最后,鎖定在低溫區(qū),懷疑是料道加熱硅碳棒接觸玻璃液產(chǎn)生的微氣泡。
車間立即安排電工對低溫區(qū)熱硅碳棒逐一進行排查,最后發(fā)現(xiàn)有一組電偶測量值出現(xiàn)異常。當(dāng)班值班長將料盆前端的保溫蓋板打開后,發(fā)現(xiàn)有一根硅碳棒彎曲,與玻璃液接觸,由該部位生成了二次氣泡,經(jīng)過一番努力后,將此硅碳棒成功取出,隨即成型恢復(fù)正常生產(chǎn)。
此時,已是晚上8點,車間主任、分管副主任、當(dāng)班值班長及現(xiàn)場人員,雖然都已經(jīng)非常疲憊和勞累。但大家的臉上都流露出高興的表情。因為在硅碳棒取出之后,就發(fā)現(xiàn)微氣泡瞬間消失了,大家又共同解決了一個生產(chǎn)中的難題,集體的力量又一次發(fā)揮了重要作用。 董保山
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