迎難而上 奮力拼搏 全面落實“七個年”工作主基調(diào)txt
——2014年日玻公司工作亮點紛呈
2014年,是白酒市場形勢最為嚴峻的一年,也是酒瓶包裝行業(yè)競爭異常激烈的一年。晶峰日玻公司全體干部員工迎難而上,奮力拼搏,以田總提出的“七個年”活動為指導思想,深入貫徹落實戰(zhàn)略合作伙伴、大客戶的銷售策略,以節(jié)點式、精細化管理為切入點,在優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)、技術(shù)革新、降本減耗等方面亮點紛呈。
一、生產(chǎn)穩(wěn)定,成本降低,競爭優(yōu)勢進一步強化。一是光瓶成品率顯著提高。2014年,日玻公司注重加強成品率提升工作,加大考核力度,取得明顯效果。日玻一車間成品率提升尤為明顯,由最初的70%提升到85%以上,提高了15個百分點。成品率的提升使生產(chǎn)成本不斷降低,達到歷史最好水平。二是生產(chǎn)計劃執(zhí)行率明顯提高。生產(chǎn)計劃的安排全部根據(jù)客戶訂單編制,并且采用周計劃與月計劃相結(jié)合的方式,周計劃是指令性計劃,月計劃指導生產(chǎn)、供應、物資等部門準備工作;計劃的安排上實行定線生產(chǎn),小批量產(chǎn)品配型生產(chǎn)實現(xiàn)短線長打,減少了換產(chǎn)造成的損失,有效的降低了成本。三是下線即貼率有了明顯提升。2014年下線即貼即仿工作有了很大提高,達到85%以上,有效降低了物流倒運成本,減少了庫存管理難度,降低了半成品庫存成本。四是更換鐘罩工作實現(xiàn)了新突破,達到了時間短、影響小的效果。2014年,通過提前編制更換鐘罩預案,召開協(xié)調(diào)調(diào)度會議,保證了更換操作水到渠成,不斷縮短更換時間,減小了對生產(chǎn)的影響,形成了更換鐘罩的管理創(chuàng)新模式。五是通過原料替代及優(yōu)化溫度指標,降低了產(chǎn)品成本。2014年,通過配方調(diào)整,較大程度地降低了制造成本,增強了競爭優(yōu)勢。全年原料替代累計降低成本約363萬元。六是通過明星車間評選、頒發(fā)流動紅星等措施,在車間之中掀起比、學、趕、超的積極氛圍。
二、銷售工作大力突破,客戶結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。一是嚴格執(zhí)行大客戶原則,客戶結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。2014年,日玻公司根據(jù)田總提出的“做大客戶”的銷售戰(zhàn)略,優(yōu)先保證洋河、古井等大客戶的產(chǎn)品供應、新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量等,確保不耽誤一個瓶子、不耽誤一車貨。今年,前5家客戶的銷售額占全年銷售收入的70%,客戶結(jié)構(gòu)得到進一步優(yōu)化。二是清理舊欠款取得較大進展。2014年,日玻公司制訂了應收賬款清欠管理辦法,加大督促力度,取得較好效果,全年共計壓縮欠款1746萬元,有力地增加了現(xiàn)金流量。三是客戶保有量和市場開發(fā)相互補充。盡管面臨慘淡的白酒市場行情、激烈的行業(yè)競爭格局,日玻公司每月對市場進行分析和總結(jié),形成了不同的月度銷售策略,點對點的打擊了競爭對手,較好地完成了發(fā)貨任務,消化掉部分庫存。四是平均銷售單價保持較高水平。今年實行了統(tǒng)一報價制度,報價體系日臻完善。2014年,銷售單價同比增長6%。五是加大績效考核力度。從提高業(yè)務人員的積極性入手,根據(jù)淡旺季的不同,制定了不同的考核方案,旺季由每月考核調(diào)整為每旬考核,淡季增加發(fā)貨獎勵,以此提高了各區(qū)域發(fā)貨的積極性。
三、技術(shù)創(chuàng)新和小改小革實現(xiàn)多點開花,效果明顯。2014年,日玻公司在原料車間設備改造、深加工設備改造、絲網(wǎng)印花替代人工的技術(shù)革新方面有了長足進步,呈現(xiàn)多點開花的良好局面。一是完成七色自動印花機改造,機器代替人工技術(shù)實現(xiàn)創(chuàng)新,主要技術(shù)性能居國內(nèi)同行業(yè)一流水平;通過機械印花工藝裝備的突破應用,提高了效率,節(jié)約用工約150人,后續(xù)設備改造完成全部投入運行后預計節(jié)約用工超過200余人。二是成功開發(fā)國內(nèi)首例異型瓶機械曲面印刷生產(chǎn)線。為適應“改版升級版藍瓷”生產(chǎn)要求,公司自主創(chuàng)新研制曲面異形網(wǎng)版,自主研制異形透光制版胎具,改型改造電氣控制系統(tǒng),自主研究改進連接料配方,洋河藍瓷形成了批量生產(chǎn)。三是成功改造碎玻璃清洗回收設備,每天回收小顆粒玻璃約2-3噸,全年可節(jié)省費用34萬元。四是安裝日玻配料提升機電機控制器,在提升機運行中遇到阻力時及時停車,保護提升機皮帶,減少對提升機料斗的損害,料斗由原來的月?lián)p耗100個減少到30個,全年可節(jié)省費用3.3萬元。五是完成了微機配料自動控制改造。通過設備改造實現(xiàn)了所有原料的微機自動化配料,從而避免了人為因素對配料質(zhì)量的影響。六是完成了深加工三車間仿陶生產(chǎn)線改造和安裝,擴大了仿陶、酸洗產(chǎn)能,進一步優(yōu)化深加工匹配度。七是完成日玻二車間5#、6#機改造,使車間單位成本得到明顯降低。
四、內(nèi)部減員增效,挖潛增收成果突出。2014年,日玻公司持續(xù)加大挖潛增收工作力度,不斷強化管理力度,豐富降本舉措,取得較好成果。一是減員增效效果明顯。今年以來日玻公司共計減員453人,減少支出749萬元。冗余人員的減少,不僅使崗位配置得到優(yōu)化,而且進一步提高了工作效率。二是加大包裝物維修力度,減少采購費用支出。日玻公司進一步加大托盤、中空板等包裝物回收力度,全年共計回收托盤7.5萬個,中空板31.2萬張。全年共計節(jié)約采購資金300余萬元。三是通過增加分供方,降低采購價格,減少了費用支出。2014年,通過降低采購價格,僅煤炭一項節(jié)約達200余萬元;同時,通過引進新的分供方降低鳳陽砂價格,節(jié)約16萬元;釉料主劑由43元/公斤降至39元/公斤,節(jié)約資金約10萬元。四是修舊利廢工作不斷深入。2014年,日玻公司共消耗庫存紙箱7.5萬個,節(jié)約包裝費用26萬元。同時,積極改進包裝方式,去掉紙箱墊板節(jié)約費用20萬元,調(diào)整泡泡袋尺寸節(jié)約費用30萬元。五是積極組織開展跑冒滴漏檢查活動,較大程度上堵住了水、電、氣、汽浪費現(xiàn)象。
五、精益管理持續(xù)推進,現(xiàn)場管理取得明顯進步。2014年,一是采取現(xiàn)場督導方式,把先進的精益管理思想傳播給車間。通過深入開展周巡查制度,現(xiàn)場調(diào)研、現(xiàn)場指導等措施,優(yōu)化車間管理流程,提升現(xiàn)場整潔度。同時,通過每周現(xiàn)場拍照、幻燈演示、管理分析等方式,督促車間不斷改進提高。二是加強制度建設,規(guī)范操作流程。2014年,日玻公司相繼出臺了深加工車間內(nèi)部花紙管理、成本報耗管理程序、酸洗產(chǎn)品流程等系列制度,使各項工作逐步步入正軌,趨向規(guī)范。三是堅持每周現(xiàn)場檢查評比活動,獎優(yōu)罰劣,使現(xiàn)場管理工作成為習慣,持之以恒地認真落實到位。四是堅持做好夜間查崗活動。日玻公司加大對夜間上崗情況的督查力度,每周不定期組織開展檢查活動,對睡崗、脫崗及各種違紀現(xiàn)象進行曝光。
六、組織開展群眾路線教育實踐活動,推動黨建工作不斷深入。2014年,根據(jù)集團黨委要求,公司組織200名黨員參加了黨的群眾路線教育實踐活動。一是組織召開了晶峰公司黨的群眾路線教育實踐活動集中學習會議、領(lǐng)導班子民主生活會和黨員民主評議會,完成了公司領(lǐng)導班子成員個人對照檢查材料。二是七一前夕組織公司30名黨員赴孟良崮戰(zhàn)役紀念館參觀學習,并組織新黨員入黨宣誓。三是參加了區(qū)經(jīng)信系統(tǒng)組織的“七一”文藝匯演,獲到了一致好評。
承載著新的使命和新的希望,日玻公司已經(jīng)踏上了新征程,讓我們在集團黨委、董事會的堅強領(lǐng)導下,緊緊圍繞公司中心工作,凝心聚力、全力以赴,向著2015年新的夢想揚帆啟程,再譜企業(yè)發(fā)展新篇章。 楊傳義
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