藥玻西林瓶尺寸與山東藥玻實(shí)現(xiàn)對(duì)接
長期以來,“西林瓶壓蓋不順暢”一直是全國各大藥廠普遍反映的問題,在一定程度上影響了西林瓶產(chǎn)品的市場競爭力。為解決這一難題,藥玻公司成立了以副總王國才為組長,由車間、質(zhì)檢、銷售等部門成員共同參與的技術(shù)小組,開始了有計(jì)劃的攻關(guān)。
在銷售部門的配合下,質(zhì)檢處首先將山東藥玻和公司的7A、10A、20A產(chǎn)品進(jìn)行了對(duì)比測量分析,經(jīng)過反復(fù)比較,找出了兩者之間的差距。雖然我們的產(chǎn)品尺寸符合國標(biāo)要求,但單只產(chǎn)品的尺寸公差范圍波動(dòng)較大,均在±0.2mm以上,而山東藥玻的尺寸的波動(dòng)范圍均控制在±0.15mm以內(nèi)。
針對(duì)這種情況,王總幾次召開會(huì)議,探討解決辦法,車間高度重視,質(zhì)檢處密切配合,集思廣益逐步采取了幾項(xiàng)措施:一是加強(qiáng)成型設(shè)備檢修質(zhì)量,更換了低壓氣穩(wěn)壓閥,保證供氣壓力的穩(wěn)定;檢修了部分成(初)模抱鉗(軸)和真空管路,使產(chǎn)品口部成型更加飽滿,確保口部尺寸精度,提高了設(shè)備的穩(wěn)定性和動(dòng)作可控性。二是對(duì)成(初)模具進(jìn)行改進(jìn),將成(初)模具配合部位進(jìn)行倒角處理,使成(初)模與模底、蓋板的配合更加平滑。三是將初?谶吅窆钣稍瓉怼0.05mm修訂為±0.02mm,同時(shí)對(duì)模具降溫槽進(jìn)行改進(jìn),由原來橫向?qū)α鹘禍馗臑闄M向和縱向同時(shí)降溫,避免了模具因溫度高而產(chǎn)生的輕微變形,保證了口部尺寸穩(wěn)定性。四是嚴(yán)格規(guī)范操作,提高成型人員操作質(zhì)量。同時(shí)要求定時(shí)對(duì)模具涂料層進(jìn)行清理,提高產(chǎn)品光潔度和瓶口飽滿度。五是質(zhì)檢人員與車間爐臺(tái)自檢人員密切配合,進(jìn)行雙重控制。對(duì)每一個(gè)模底號(hào)的產(chǎn)品進(jìn)行全面精心測量,稍有超差立即反饋給行列機(jī)人員進(jìn)行微調(diào),力求控制在±0.15mm的公差之內(nèi)。六是規(guī)范統(tǒng)一了西林瓶A型產(chǎn)品口邊厚尺寸測量方法。為提高測量精度,由原來測量口邊邊緣改為測量口邊根部,使測量數(shù)值更加接近實(shí)際尺寸。
通過近兩個(gè)月的反復(fù)調(diào)試、測量、質(zhì)量跟蹤和驗(yàn)證,口邊厚尺寸調(diào)整效果明顯,達(dá)到了山東藥玻的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)了與山東藥玻的對(duì)接,同時(shí)也更好的滿足了客戶的使用要求,進(jìn)一步提升了藥玻公司西林瓶產(chǎn)品市場競爭力。
趙玉云 王松松
添加時(shí)間:2014-03-13 瀏覽次數(shù):2342
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