浮法二線熔聯(lián)借用“外腦”實現(xiàn)工藝系統(tǒng)調整
近一年來,振華浮法秉承“走出去,請進來”的理念,實現(xiàn)了同行業(yè)之間生產技術的學習交流,開拓了知識面,使公司在提高質量、降低能耗方面得到了進一步提高。5月13日至21日,公司邀請安徽鳳陽的溫總、沈總對浮法二線生產工藝進行了全面系統(tǒng)的調整。本次主要調整熔化燃料分配,完善溫度曲線,實現(xiàn)節(jié)能降耗,同時尋找更合適的流道溫度,優(yōu)化成型工藝。
首先,車間著力于尋找更合適的流道溫度。流道是窯爐和錫槽的連接點,只有先確定好流道溫度,才能進一步調整熔化和成型工藝。在慢調整、穩(wěn)生產的前提條件下,二線熔聯(lián)車間嘗試性將流道溫度降低了10℃,減少了流入攤平區(qū)的玻璃液粘度,使每對拉邊機角度減小了1-2?,減少了生產厚板時拉邊機的成型負擔,優(yōu)化了成型工藝。
其次,繼4月中旬卡脖水包改造后,溫總提出將深層水包前移一米卡脖碹處,并將500mm板狀深層水包改為550mm蛇形深層水包,將會起到更好的節(jié)能效果。公司領導非常重視,立即邀請4家窯爐公司競標,5月16日6名瓦工來公司后迅速投入工作,17日6名師傅連續(xù)作業(yè)14個小時,完成卡脖碹開口,更換了深層水包,插入水平攪拌。隨后,車間和工藝處人員對調整后澄清區(qū)、冷卻部出口的碹頂、池底溫度變化情況進行了跟蹤記錄。
同時,鳳陽沈總根據(jù)二線窯爐偏長的特征,將各小爐燃料重新分配,在8#小爐加1支槍,以減少澄清區(qū)玻璃液的熱量損耗,并隨時觀察玻璃質量,探索下粉量與碹頂溫度的變化關系,按步驟、分階段地降低了1#碹頂溫度20℃、5#碹頂溫度5℃,同時小爐垛溫度、玻璃液溫度均有所下降,有利于窯爐后期安全運行和窯爐壽命的延長。
截止23日,本次調整順利接近尾聲,在拉引量增加10噸的基礎上,調整后每天用石油焦粉減少了5噸,年可節(jié)約成本300萬元,有效達到了節(jié)能降耗的目的。
韓春曉
添加時間:2012-05-25 瀏覽次數(shù):2397
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