晶峰新區(qū)日玻一車間數(shù)控制瓶機改造圓滿完成
晶峰新區(qū)日玻一車間數(shù)控制瓶機改造于4月12日開始,至4月14日滴料生產(chǎn),僅用三天就完成了全部改造任務(wù)。
改造項目伊始,公司確定了由機械公司總經(jīng)理林少華、副總朱玉進總負責,由設(shè)備、微電、動力及車間相關(guān)人員組成的改造小組。經(jīng)過多次方案論證,并與設(shè)備生產(chǎn)廠家技術(shù)人員進行交流,根據(jù)現(xiàn)場情況繪制工藝布置圖,綜合考慮出料量、壓縮空氣、冷卻風等的工藝需求情況,同時對該設(shè)備使用現(xiàn)場情況進行了實地測量,系統(tǒng)分析了各方面因素,確定了一套最優(yōu)方案。
4月11日上午,林總帶領(lǐng)動力、設(shè)備、微電等多部門相關(guān)人員,投入到緊張的改造施工中。由于這種設(shè)備在我公司是第一次安裝,為了保證改造質(zhì)量和施工進度,林總提出了“重點突出、齊頭并進”的要求。重點是設(shè)備找正,包括接料平臺、數(shù)控制瓶機及輸瓶機的找正;大家分成機械、電氣、生產(chǎn)準備三個小組,設(shè)備處、機械及車間相關(guān)人員負責設(shè)備的安裝就位及壓縮空氣、冷卻風的連接;微電處、動力車間負責電氣控制系統(tǒng)的安裝;日玻一車間負責放料、模具、試車等相關(guān)工作。各項施工交叉進行、齊頭并進。
設(shè)備找正是重中之重,設(shè)備處與廠家技術(shù)人員反復對滴料中心、鉗瓶中心、輸瓶中心進行測量核對,確保安裝位置精確,便于后續(xù)工作的進行。設(shè)備就位后,現(xiàn)場施工人員按照分工各自進行施工:電焊火花不停閃耀,那是鉗工在焊接管道;指示燈光交替點亮,那是電工在調(diào)試線路;氣流鳴聲不絕于耳,那是操作工在調(diào)試設(shè)備。現(xiàn)場每個人都在緊張忙碌著,每天工作12小時以上,特別是14日一直工作到晚上23:30,確保了滴料生產(chǎn)的如期進行。
晶峰公司總經(jīng)理王文海對本次改造非常重視,每天親臨施工現(xiàn)場指導、慰問并提出要求,使在場所有人員深受鼓舞。
本次改造選用了兩臺LD-8S型數(shù)控制瓶機,采用伺服分度轉(zhuǎn)盤、伺服翻轉(zhuǎn)等先進技術(shù),由微機控制成型工藝中各個動作,由精確的數(shù)控來模擬手工成型中的特殊工藝,既具備伺服行列機的先進性,又具備傳統(tǒng)手工機的靈活性,可在降低工人動強度的同時提高產(chǎn)品質(zhì)量。相信本次改造的成功,必將為公司的發(fā)展注入新的活力。
白 強
添加時間:2012-04-25 瀏覽次數(shù):2186
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