晶峰藥玻公司節(jié)能降耗見成效
電耗是玻璃企業(yè)的一項重要能耗,今年一月份以來,藥玻公司各用電設(shè)備運行逐漸趨于平穩(wěn),因此,如何降低電耗成為擺在設(shè)備動力部門面前的一項重要課題。在藥玻公司領(lǐng)導(dǎo)的支持下,在工程部的幫助下,藥玻設(shè)備動力部門穩(wěn)步開展節(jié)電工作,并取得了一定效果。
1、對真空泵過濾系統(tǒng)進(jìn)行改造,減開1臺真空泵。藥玻公司現(xiàn)有真空泵3臺(55KW),由于行列機(jī)工藝配置改變,真空用量較原設(shè)計加大,前期必須使用3臺真空泵才能滿足生產(chǎn)工藝需求,這樣沒有備用設(shè)備。經(jīng)藥玻公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場認(rèn)真研究,并與真空泵生產(chǎn)廠家研討,認(rèn)為真空氣從行列機(jī)到設(shè)備經(jīng)過三臺儲氣罐沉淀,兩層過濾網(wǎng),不會有很多的臟東西進(jìn)入設(shè)備,而真空泵前紙質(zhì)濾芯在運行過程中經(jīng)油污附著、變濕后使真空泵抽力降低,因此將真空泵前過濾器紙質(zhì)濾芯改造為不銹鋼濾芯,這樣不會因為濾芯變濕影響抽力,濾芯也可以反復(fù)沖洗利用,同時采取措施加強(qiáng)過濾桶及真空泵殘液排放,降低濾芯更換頻率,現(xiàn)使用2臺真空泵達(dá)到原使用3臺真空泵效果,每年可節(jié)電35萬KWh左右。
2、調(diào)整空壓機(jī)技術(shù)參數(shù),減小空壓機(jī)出口壓力,降低電耗?諌簷C(jī)是藥玻公司電耗最大的用電設(shè)備,其耗電量能夠占到整個藥玻公司用電總量的40%左右,因此空壓機(jī)節(jié)電是我們的一項重要課題。但由于離心式空壓機(jī)是速度式壓縮機(jī),是把空氣加速后根據(jù)空氣動力學(xué)原理把速度能轉(zhuǎn)化為壓力能,因此,不能使用變頻等方式對空壓機(jī)進(jìn)行節(jié)電改造,否則會引起喘振等現(xiàn)象,影響設(shè)備的安全運行。經(jīng)藥玻技術(shù)人員仔細(xì)研究,由于車間正常用氣壓力不大于0.3Mpa,因此,為降低空壓機(jī)電耗,設(shè)備處專門與無錫三星技術(shù)人員進(jìn)行了多次協(xié)商研討,最后確認(rèn)在不影響設(shè)備安全運行的情況下,可以逐漸降低出口壓力,但存在一定風(fēng)險,且國內(nèi)沒有先例。試行后,設(shè)備出口壓力降低為0.37 Mpa,運行電流降至104A,有功增加,無功降低。每年可節(jié)電80萬左右。高金選 吳延恒
添加時間:2011-03-29 瀏覽次數(shù):3838