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技改大手筆 創(chuàng)新大突破 增收節(jié)支超億元
【 來源: 】 【 發(fā)布時間:2009-11-16 】 【 字體:

    編者按:技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)不斷發(fā)展的重要組成部分。一直以來,浮法公司在技術(shù)創(chuàng)新方面不斷探索、改進和深入,取得經(jīng)濟效益的同時也創(chuàng)造了良好的社會效益。此篇文章對浮法公司近幾年在技術(shù)創(chuàng)新方面所取得的成績進行了詳細(xì)介紹,《晶華人》將分兩期進行刊登,供大家學(xué)習(xí)借鑒。
    嶄新的企業(yè),年輕的浮法,幾年來,面對激烈的市場競爭和嚴(yán)峻的生存環(huán)境,浮法公司始終從容應(yīng)對,對外大樹精品浮法品牌,晶華浮法產(chǎn)品形象得到市場空前認(rèn)可;對內(nèi)轉(zhuǎn)變思想,更新觀念,大練內(nèi)功,接連實施大手筆技改項目,生產(chǎn)成本連創(chuàng)新低,效益連年創(chuàng)新高,利潤指標(biāo)為同行業(yè)同規(guī)模企業(yè)首屈一指;仡檸啄甑牟黄椒矚v程,傳統(tǒng)的狠抓管理嚴(yán)防死守非常重要,但是浮法經(jīng)理層生產(chǎn)經(jīng)營思路的不斷更新和連年大手筆的技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新更是功不可沒,使浮法公司生產(chǎn)經(jīng)營迸發(fā)出了強大活力,企業(yè)各項工作不斷呈現(xiàn)新亮點,公司運作進入良性循環(huán)的軌道,觀念創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新成為企業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力。
    下面這幾組簡單的數(shù)字可對浮法公司幾年來的創(chuàng)新工作成績做最好的說明 :06年成功實施煤焦油替代重油項目,噸燃料成本每噸降低1000元以上,月效益近600余萬元;07年成功推廣實施玻璃裸裝工藝,每月兩條線節(jié)省木箱10000余個,月節(jié)約360余萬元;08年實施白云石塊料加工項目,年降低原料成本300余萬元以上。08年末至09年上半年,成功實施天然氣替代煤焦油項目,車間以外外圍管網(wǎng)及計量站等全部由燃?xì)夤就顿Y,企業(yè)降低投資1000萬元以上。09年8月石油焦置換煤焦油項目取得圓滿成功,月降低燃料采購成本在500萬元以上,年效益在6000萬元以上。09年7月份,余熱發(fā)電項目開工建設(shè),本項目外方投資70%,引進資金2700萬,明年初建成,年效益1500萬元以上。09年3月,浮法深加工與奧深公司的成功合作,不僅減少了深加工對企業(yè)效益的影響,更是突破傳統(tǒng)理念的一次成功運作……
    一、突破傳統(tǒng)認(rèn)識瓶頸,煤焦油替代重油項目大獲成功。2006年,面對重油價格居高不下和重油質(zhì)量參差不齊的不利局面,浮法公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過細(xì)心咨詢和外出謹(jǐn)慎考察,確定了煤焦油替代重油的攻關(guān)項目。當(dāng)時,國內(nèi)煤焦油作為重油替代燃料,僅在國內(nèi)少數(shù)廠家的個別窯爐進行試燒,較重油每噸便宜1300多元以上。浮法公司領(lǐng)導(dǎo)果斷及時的捕捉到了這一技術(shù)機遇,迅速成立了項目小組,多次派相關(guān)技術(shù)人員到使用過煤焦油的玻璃廠家參觀學(xué)習(xí),邀請秦皇島玻璃設(shè)計院燃燒所專業(yè)人員到廠講課等,了解煤焦油置換過程中容易出現(xiàn)的問題、注意事項和使用煤焦油對玻璃質(zhì)量的影響等。經(jīng)過大量的調(diào)研、論證,制定了油站置換安全操作技術(shù)方案,從人員培訓(xùn)、應(yīng)急預(yù)案、置換方案等方面做好了充分的準(zhǔn)備,并制定了煤焦油驗收標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范了進油規(guī)程,對供貨商、價格、煤焦油進廠儲備等相關(guān)問題做了周密安排。
2006年4月6日,浮法一線煤焦油一次性置換成功;5月24日,浮法二線順利置換成功,兩條線在置換過程中,產(chǎn)品質(zhì)量沒有受到任何影響。在其后的幾個月中,浮法公司生產(chǎn)部門摸索出一整套適合公司實際情況的操作指標(biāo)和工藝制度,產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到建廠最好水平,且效益可觀:當(dāng)年6個月降低燃料采購成本3000萬元以上。07年后,針對煤焦油供應(yīng)工作難度加大、油源多、油質(zhì)雜的實際情況,通過及時與供應(yīng)部門溝通協(xié)調(diào)、合理搭配油質(zhì)使用順序、優(yōu)化使用指標(biāo)、強化燃燒操作等手段,消化了煤焦油粘度較高、同批次油品粘度差別較大、灰份超標(biāo)等不利因素,使各種油源和油質(zhì)對生產(chǎn)的影響降到最小,拓展了供應(yīng)采購渠道,確保了煤焦油燃料的正常使用。
    二、大幅度降低包裝成本,浮法玻璃裸裝工藝強力推廣。浮法玻璃的包裝主要為木箱和鐵架包裝,木箱成本較多,約為6元/重箱。06年,浮法公司領(lǐng)導(dǎo)在與客戶的交往中,偶然發(fā)現(xiàn)了超大版、類似現(xiàn)在裸裝的存儲倒運辦法,敏感的察覺到在浮法公司的產(chǎn)品上推廣可能會帶來效益,并立即付諸于實際行動,組成了由組織設(shè)備處、車間和銷售人員組成的攻關(guān)推廣小組,開始了艱難的裸裝推廣工作。在一沒有經(jīng)驗、二沒有現(xiàn)成實物的情況下,生產(chǎn)部門的同志自制裝具,在廠內(nèi)不斷試驗、不斷改進。在裝具和流程基本成熟后,向客戶進行技術(shù)推廣,并抽調(diào)精兵強將從裝車、運輸直到客戶方卸貨,進行全程跟蹤和技術(shù)指導(dǎo),現(xiàn)場解決玻璃裸裝過程中的實際問題,消除客戶方面的疑慮和擔(dān)心。通過兩個月的努力,厚玻璃裸裝成功。2007年,浮法公司成功對5mm以上玻璃進行裸裝改造;2008年,又成功對4mm玻璃實行裸裝改造,同時為進一步優(yōu)化裸裝工藝,完全去掉塑料布包裝。目前,4mm以上浮法玻璃已全部實現(xiàn)“裸裝”,成為最受客戶歡迎的包裝形式。
裸裝玻璃的成功實施,徹底改變了幾十年來平板玻璃一直采用的木箱包裝的局面,克服了木箱包裝成本高、環(huán)節(jié)多、質(zhì)量問題不易發(fā)現(xiàn)、漏釘破損等不足,而且使包裝成本大大降低,效益直接而廣泛:一是經(jīng)濟效益顯著,按目前兩條線平均每月生產(chǎn)裸裝玻璃一萬余包,每包節(jié)約包裝成本360元,加上去除塑料布包裝成本,年創(chuàng)綜合經(jīng)濟效益4500萬元。二是社會效益顯著,每個木箱約消耗木材0.16m3,兩條浮法生產(chǎn)線每月生產(chǎn)裸裝玻璃一萬余包,節(jié)約木材1600多m3,每年節(jié)約木材約20000 m3,極大降低了行業(yè)木材的消耗量,對保護生態(tài)環(huán)境具有極其重大的現(xiàn)實意義。目前,每年全行業(yè)節(jié)約的木材將達(dá)到500萬立方米,相當(dāng)于3600公頃森林。
另外,《平板玻璃裸裝(無木箱包裝)項目》于2007年榮獲全國建材行業(yè)技術(shù)革新三等獎。
    三、白云石塊料廠內(nèi)加工運行取得顯著成效。為了提高白云石和石灰石的產(chǎn)品質(zhì)量,減少超細(xì)粉,改善大宗粉料在廠內(nèi)的存儲條件,降低生產(chǎn)成本,07年底至08年初,浮法公司開始對六機窯原料車間砂巖和白云石破碎系統(tǒng)進行技術(shù)改造,改建成兩套破碎加工系統(tǒng)。為了保證項目的順利實施,浮法公司成立了項目領(lǐng)導(dǎo)小組和設(shè)備、工藝、土建、電氣、安全、綜合協(xié)調(diào)等專業(yè)組。大家克服了設(shè)計方案變更、冬季施工等困難,積極主動開展各項工作,08年4月項目完成并開始試生產(chǎn),并同時在兩條線上使用,效果良好。其后,通過技術(shù)人員在生產(chǎn)運行后對工藝流程的不斷創(chuàng)新與改造,加工的白云石產(chǎn)量不斷提高,超細(xì)粉量由30%降低到10%以下,提高了混合料質(zhì)量,同時降低了成本。今年,裝飾公司一窯二線也用上了自產(chǎn)的白云石,按目前價格計算,一年可節(jié)省資金300萬元以上。
    四、熔窯天然氣燃料改造成功,使我們多一分燃料選擇余地。天然氣作為一種清潔燃料,具有操作方便,玻璃質(zhì)量穩(wěn)定、環(huán)境污染輕等優(yōu)點。自08年下半年開始,燃料價格急速攀升,重油價格逼近5000元/噸,煤焦油價格亦接近4000元/噸左右。為進一步降低燃料成本,穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量,在田總的指示下,經(jīng)過多方考察和論證后,天然氣替代煤焦油的工作思路逐漸清晰。(振華浮法技術(shù)創(chuàng)新工作紀(jì)實接上期二版)隨后,公司領(lǐng)導(dǎo)與德州燃?xì)夤具M行充分溝通協(xié)調(diào),外圍管網(wǎng)和計量站等全部由燃?xì)夤境鲑Y建設(shè),燃?xì)庀硎茏顑?yōu)惠價格。其中,僅外圍管網(wǎng)一項,可免除公司投資1000萬元以上。為保證一次順利置換成功,項目小組和生產(chǎn)車間從技術(shù)方案和安全操作規(guī)程的制定,到熔化操作工提前進行現(xiàn)場操作培訓(xùn)等各方面做了充分的準(zhǔn)備。通過共同努力,4月20日一線6號小爐一次置換成功,三天內(nèi)按計劃完成了4~6號小爐的換燒工作。4月28日二線先后完成了5~7號小爐的換燒。天然氣的換燒,有效提高了玻璃光澤度和內(nèi)在質(zhì)量,驗證了系統(tǒng)和窯內(nèi)工況的穩(wěn)定性,使振華生產(chǎn)各種優(yōu)質(zhì)、超白品種玻璃成為可能。
    五、石油焦燃料替代項目切入時機最佳,運作迅速,效益顯著。根據(jù)田總關(guān)于加大技改力度、力爭有所突破的要求,振華浮法一直都關(guān)注著石油焦項目的進展。08年四季度以來,以張家港為代表的浮法玻璃廠家,石油焦作為玻璃燃料開始投入使用,總經(jīng)理曾志海及時捕捉到這一信息,將該項目列為了浮法生產(chǎn)的重中之重,要求在最短的時間內(nèi)找到相關(guān)的技術(shù)和施工單位。相關(guān)工作迅速展開,項目組在最短的時間內(nèi)完成了項目和技術(shù)論證,并迅速簽訂了合同。在設(shè)計單位提供的技術(shù)資料不全面的情況下,石油焦項目組人員通過外出考察、查閱資料,對項目進行縝密論證,除噴吹等專有和關(guān)鍵設(shè)備外,制粉系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、壓縮空氣、氮氣、蒸汽系統(tǒng)、廠房和倉庫等子項都是由項目組獨立設(shè)計完成的。09年4月下旬,石油焦項目正式開始土建施工。項目建設(shè)期間,為了盡快投入使用,公司從動力、原料、熔聯(lián)車間以及設(shè)備、微電等處室抽調(diào)技術(shù)人員全力配合施工單位,大家放棄節(jié)假日,加班加點。為了確保一次置換成功,專業(yè)組人員提前制定了石油焦進廠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、噴吹操作規(guī)程、置換方案以及石油焦系統(tǒng)安全管理制度,對操作工進行了一系列相關(guān)培訓(xùn)。09年8月2日,施工方、設(shè)計單位和公司技術(shù)人員對制粉、輸粉和浮法一線噴粉系統(tǒng)進行聯(lián)合驗收,確認(rèn)具備使用條件。8月3日,石油焦塊料經(jīng)過鄂破、分級磨加工后顆粒度完全滿足工藝技術(shù)要求。8月4日,各項準(zhǔn)備工作全部就緒, 1#小爐成功置換為石油焦粉,隨后對一線、二線其他小爐陸續(xù)進行置換,石油焦項目圓滿成功。目前石油焦置換煤焦油工作基本完成,每天用量約為200噸左右,成為振華公司新的利潤增長點。以目前市場價格和使用量,每燃燒一噸石油焦,可降低燃料成本1000元左右,月降低燃料成本在500萬元以上,年效益在6000萬元以上。
    六、余熱發(fā)電項目開工建設(shè)。余熱發(fā)電是國債項目,也是循環(huán)經(jīng)濟項目,主要是利用公司現(xiàn)有浮法一線、二線及在建汽車玻璃原片項目的三座玻璃窯爐余熱,建設(shè)純低溫余熱電站。該項目總投資近5000萬元,三爐一機,裝機功率6MW,正常運行后年發(fā)電量可達(dá)3600萬KWH,能夠供兩條浮法玻璃生產(chǎn)線正常用電,年增經(jīng)濟效益1500余萬元。
余熱發(fā)電項目作為09年的重大技改項目,利用70%的外來投資,從設(shè)計單位的選擇到投資公司的確定,經(jīng)過了多方考察和論證。目前項目三大主機已經(jīng)訂貨進廠,已進入緊張的施工建設(shè)階段,預(yù)計2010年5月可具備發(fā)電條件,屆時將為公司帶來巨大的經(jīng)濟效益和用電便利。
    七、LOW-E玻璃項目抓住機遇、把握時機。Low-E鍍膜玻璃具有可見光透過率高、節(jié)能、環(huán)保的特點,作為今后玻璃深加工產(chǎn)品的主流和方向,浮法領(lǐng)導(dǎo)悟到了其廣闊的發(fā)展前景和市場潛力,07年下半年確定了上馬Low-E玻璃生產(chǎn)線的思路,并組織技術(shù)人員對Low-E玻璃市場及技術(shù)發(fā)展情況進行了考察,力爭以合資方式使公司以較低的資金建設(shè)一條Low-E玻璃生產(chǎn)線,盡快進入Low-E玻璃行業(yè),加快產(chǎn)業(yè)鏈的升級和發(fā)展速度。經(jīng)過與國內(nèi)外多家技術(shù)單位的洽談和比較,很快選擇了合作伙伴,由于規(guī)劃建設(shè)一條薄玻璃生產(chǎn)線,使振華浮法進入高端電子玻璃成為可能。
2008年1月開始,從市場考察論證、合作伙伴的選擇、合資合作合同的洽談和起草,僅僅用了不到四個月的時間。本項目可以實現(xiàn)對3~12mm玻璃進行鍍膜,最大鍍膜面積2540×3660mm,年生產(chǎn)能力200萬平方米,實現(xiàn)銷售收入1.8億元,利稅4800萬元,利潤3600萬元,具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。從本項目的運作看,非常成功,機遇抓的準(zhǔn)確,時機把握的好,對今后的項目運作和實施提供了非常完美的樣板。
    八、晶奧公司合資合作取長補短。浮法深加工與奧深公司的成功合作,是振華浮法轉(zhuǎn)變思想,在企業(yè)管理方面的又一成功運作。晶奧公司自合資合作以來,按照完全民營化的運作模式,在摸索中前行,努力融合晶華和奧深文化的優(yōu)勢,借鑒雙方管理之所長,各項工作逐步走向正軌,“晶華”品牌更加響亮。目前,產(chǎn)、銷量已穩(wěn)定在月200萬元以上。通過一年的運作,經(jīng)營理念和管理流程得到進一步優(yōu)化和提升,員工思想觀念得到很大轉(zhuǎn)變,無論在優(yōu)化營銷策略、優(yōu)化定價策略、部門設(shè)置合理性、軟硬件設(shè)施建設(shè)、企業(yè)形象,還是引進技術(shù)、人員培訓(xùn)、績效考核等方面,均實現(xiàn)了取長補短。
    另外,在技改上浮法生產(chǎn)突出重點、大小通吃。因為小的項目同樣效益可觀,比如氮氫站聯(lián)網(wǎng)、廢舊碎玻璃回收利用、蓄熱室疏通、熱修唇磚、池壁綁磚以及一些小改小革都給企業(yè)帶來了直接或間接的經(jīng)濟效益,為企業(yè)節(jié)能降耗做出了較大貢獻(xiàn)。其中,一線蓄熱室疏通項目是在沒有經(jīng)驗和相應(yīng)技術(shù)的情況下,公司組織人員集思廣益,自己制定完善了疏通方案,完全依靠自己的技術(shù)力量,利用5天時間圓滿完成了熱修工作,創(chuàng)造了國內(nèi)玻璃廠家自己疏通蓄熱室的成功先例。熱修唇磚項目,從唇磚拆除、鐵件組合到安裝到位,以及兩條浮法線的池壁綁磚等完全是依靠自己的技術(shù)力量完成的,從而提高了實際操作水平,積累了豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。
    成績的取得不是偶然的,經(jīng)驗告訴我們,機遇總是青睞那些踏實而肯干的人。通過多年的不懈努力,今天我們可以自豪的說,技改使振華浮法年增收節(jié)支超億元,技改使得公司步入更大的成功,迎來了一片更加燦爛的晴空。

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